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數控剪板機液壓系統(tǒng)改造的必要性
Publisher: Fengli Machinery Release time:2020-3-5

在工作中接觸不少剪板機的修理,發(fā)現大部分存在由于潤滑不足導致:剪刀體及導軌滑動面嚴重拉傷,轉鍵離合器失靈,其關鍵重要件曲軸的轉鍵槽及各滑動軸頸全部拉傷等問題。這樣使得一些設備不得不大修甚至報廢,給企業(yè)造成了一定的損失。

>就典型的Q11-12×3200型剪板機的基本結構及潤滑系統(tǒng)來說,Q11-12×3200型剪板機采用的是帶轉鍵離合器的龍門式曲柄連桿機構,而各主要運動部位全部采用潤滑脂手工分散加油潤滑 。該設備工作性質為低速重載,受沖擊載荷,這就要求設備操作工在工作過程中必須充分保證各部位潤滑充足。但在使用過程中該設備存在加油點多、加油不便,潤滑油量不均勻、不連續(xù)、壓力小等缺點,容易造成設備運轉不正常,而且還存在較危險的加油安全隱患。2改造的思路為解決以上問題, 南通廠家江蘇鋒利認為在對該設備修理時,對其潤滑系統(tǒng)進行改進,改分散潤滑為集中潤滑,盡力完善其潤滑系統(tǒng)。


由于受當時國內液壓技術水平的限制,該設備的液壓控制回路采用分立元件布置,元件品種多,管路連接繁雜,尤其是控制剪切缸動作的(50通徑電液換向閥換向沖擊大,使用多年后,換向閥閥芯、柱塞泵的滑靴和配流盤都已磨損,液壓元件中的密封件老化,內外泄漏大,運轉噪聲明顯升高,系統(tǒng)效率降低,甚至達不到額定的剪切力,影響了剪板的效果及生產力。由于機床床身、剪切刀架等機械本體部分剛性良好,尚有使用價值,從節(jié)約設備更新投資的角度考慮,決定對機械部分只做適當修理完善,而對液壓控制系統(tǒng)做全面改造。剪板機液壓系統(tǒng)重新設計時采用了插裝閥技術。江蘇鋒利對剪板機的改造和更新正在進行緊鑼密鼓的籌劃,會堅持高品質、高要求的路線。